安徽省安慶市鑫富化工有限公司“3.27”爆炸事故
一、事故調(diào)查分析
(一)事故概要
1、事故簡(jiǎn)介
2011年3月27日19時(shí)36分左右,安慶市鑫富化工有限責(zé)任公司制造車(chē)間3號(hào)低溫氯化釜發(fā)生爆炸,同時(shí)引發(fā)車(chē)間局部火災(zāi),造成當(dāng)班人員3人死亡(其中1人于3月29日14時(shí)經(jīng)搶救無(wú)效死亡)、1人輕傷。
2、事故原因
(1)直接原因
由于當(dāng)班操作工事發(fā)時(shí)誤操作,在準(zhǔn)備補(bǔ)加T11(DMF,二甲基甲酰胺)時(shí),誤將T14(甲醇)高位槽閥門(mén)打開(kāi),將用于洗釜的高位槽剩余甲醇加入到釜內(nèi),與釜內(nèi)物料發(fā)生劇烈反應(yīng),導(dǎo)致瞬間爆炸。
(2)間接原因
①該生產(chǎn)工藝及流程設(shè)計(jì)本身存在缺陷,選擇甲醇作為清洗劑存在較大危險(xiǎn),甲醇管道與DMF管道相鄰并行,最后合并通過(guò)同一個(gè)閥門(mén)進(jìn)釜,容易因誤操作將甲醇引入反應(yīng)釜,氯化成鹽試劑與甲醇發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng),工藝流程設(shè)計(jì)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
②企業(yè)安全管理混亂,崗位人員配備不足。專業(yè)安全培訓(xùn)不夠,崗位操作規(guī)程未向操作人員交底,操作人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)因素和環(huán)節(jié)認(rèn)識(shí)不清,操作人員安全意識(shí)淡薄,誤操作是造成此次事故的重要原因。
③物料替代名稱混淆,易發(fā)生誤操作。該公司從技術(shù)保密出發(fā),將甲醇物料以T14代稱,二甲基甲酰胺(DMF)物料以T11代稱,容易混淆,發(fā)生誤操作。
④企業(yè)變更管理缺失,在進(jìn)行管線更改設(shè)計(jì)后,未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析, DMF管線、甲醇管線毗鄰并聯(lián)設(shè)計(jì)存在安全隱患,操作時(shí)工人易誤操作。
(二)基本情況
安慶市鑫富化工有限責(zé)任公司座落于安慶市大觀區(qū)鳳凰循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園,由浙江鑫富藥業(yè)股份有限公司獨(dú)資建設(shè)。該公司產(chǎn)品包括:三氯蔗糖、甲醇、鹽酸、亞硫酸氫鈉二甲基乙酰胺等。
鑫富化工本次開(kāi)車(chē)從3月17日開(kāi)始,到3月27日事故前已經(jīng)正常生產(chǎn)五批。
圖1 低溫氯化工藝流程圖
圖2 甲醇管道配管示意圖
圖3 DMF管道配管示意圖
圖4 酯化管道配管示意圖
(三)事故發(fā)生時(shí)間序列
日期 | 時(shí)間 | 描述 |
2011年3月27日 | 凌晨 | 氯化工段開(kāi)始在3號(hào)低溫反應(yīng)釜進(jìn)行氯化試劑的生產(chǎn)作業(yè)。 |
3月27日 | 4:30 | 在3號(hào)低溫反應(yīng)釜投入T11(DMF,二甲基甲酰胺)。 |
3月27日 | 5:25 | 開(kāi)始滴加T13(氯化亞砜)。早班人員接班后,繼續(xù)在3號(hào)低溫反應(yīng)釜滴加T13(氯化亞砜)。 |
3月27日 | 11:20 | 滴加氯化亞砜結(jié)束,開(kāi)始保溫。 |
3月27日 | 14:30 | 開(kāi)始真空濃縮;中班人員接班后,繼續(xù)真空濃縮工作。 |
3月27日 | 19:10 | 真空濃縮工作結(jié)束。 |
3月27日 | 19:34 | 真空濃縮結(jié)束后,要進(jìn)行開(kāi)通氮?dú)馄瞥獌?nèi)真空,關(guān)掉夾套熱水后通入-25℃鹽水,并補(bǔ)加T11(DMF,二甲基甲酰胺)降溫。事后從操作記錄和溫度自動(dòng)檢測(cè)記錄儀查看,到19:34時(shí)之前3號(hào)低溫反應(yīng)釜生產(chǎn)過(guò)程中溫度壓力都正常。 |
3月27日 | 19:36:20- 19:36:22 | 兩秒鐘時(shí)間溫度瞬間從47.4℃飆升至141.6℃,發(fā)生爆炸起火。3號(hào)低溫反應(yīng)釜大法蘭整個(gè)沖飛,四樓承重梁斷裂,釜體墜入三樓,與之相聯(lián)的管線全部拉斷,反應(yīng)釜上2塊防爆膜已爆破,整個(gè)四樓的窗戶玻璃幾乎全部破碎。3人當(dāng)時(shí)在四樓操作,在爆炸過(guò)程中受傷害;1人當(dāng)時(shí)在三樓操作,爆炸發(fā)生后,前往四樓搶險(xiǎn)時(shí)受輕傷。 |
(四)事故損失情況
事故導(dǎo)致3人死亡(其中2人當(dāng)場(chǎng)死亡,另1人于3月29日14時(shí)經(jīng)搶救無(wú)效死亡),1人受輕傷。事故現(xiàn)場(chǎng)照片如下圖所示。
圖5 爆炸車(chē)間外貌
圖6 爆炸車(chē)間內(nèi)部情況
(五)事故原因分析
通過(guò)查看當(dāng)班操作記錄和無(wú)紙記錄儀中3#低溫氯化釜相關(guān)工藝參數(shù)發(fā)現(xiàn),氯化工段從3月27日5:25時(shí)開(kāi)始到19:32:38之前,溫度、壓力一直處于正常狀態(tài),這段時(shí)間內(nèi)氯化試劑生產(chǎn)過(guò)程的反應(yīng)和真空濃縮已結(jié)束,可以排除這段時(shí)間因工況不穩(wěn)造成事故的可能;從19:32:38開(kāi)始溫度從44.8℃開(kāi)始上升,到19:36:20溫度達(dá)到47.4℃,從19:36:20至19:36:22兩秒鐘時(shí)間飆升至141.6℃。此時(shí)3#低溫氯化釜只有濃縮后氯化成鹽試劑和極少量因配比過(guò)量的未反應(yīng)DMF,這兩種物料可以安全共存。發(fā)生如此劇烈的升溫,應(yīng)該有其他物料參與反應(yīng),發(fā)生巨大放熱造成。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查勘并結(jié)合低溫氯化段工藝流程分析,與3#低溫氯化釜相連的管線共有10條,能進(jìn)入釜內(nèi)的物料共有6種,分別是酯化液、DMF、氯化亞砜、氮?dú)?、水(吸收堿液、空氣中的水和冷卻水)、甲醇。
1、酯化液三種物料進(jìn)入危險(xiǎn)性和可能性分析
酯化液進(jìn)入釜內(nèi)物料可以與氯化成鹽試劑反應(yīng),劇烈放熱,如反應(yīng)放出的熱量不能及時(shí)移出,可以引起壓力驟升,發(fā)生爆炸;但從現(xiàn)場(chǎng)檢查酯化液高位槽情況看,高位槽底閥關(guān)閉,釜上酯化液進(jìn)料閥門(mén)也關(guān)閉,酯化液有液位,從液位計(jì)量判斷,與正常一批酯化液量相近,可以排除酯化液進(jìn)入的可能。
2、DMF物料進(jìn)入危險(xiǎn)性和可能性分析
DMF進(jìn)入本身沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),真空濃縮結(jié)束后,氯化成鹽試劑還要加入DMF。
僅DMF水分含量過(guò)高,加入DMF后水與物料反應(yīng)放熱導(dǎo)致爆炸;但從高位槽DMF取樣分析水分含量不到0.01%,當(dāng)班操作記錄也顯示當(dāng)天分析結(jié)果水分為0.0028%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于崗操規(guī)定的指標(biāo)0.05%以下,所以排除這一原因。
3、氯化亞砜物料進(jìn)入危險(xiǎn)性和可能性分析
如氯化亞砜進(jìn)入,該物料不與氯化成鹽試劑反應(yīng),它可以和釜內(nèi)少量的DMF發(fā)生反應(yīng),重復(fù)低溫氯化試劑制取,如熱量不能及時(shí)移出,可以引起壓力驟升,發(fā)生爆炸;但氯化亞砜從工藝技術(shù)上設(shè)計(jì)為滴入方式,不能一次加入量過(guò)大,加之3#低溫氯化釜,真空濃縮剛剛結(jié)束,開(kāi)啟冰鹽水降溫,并通氮?dú)馄普婵?,這種條件下,反應(yīng)不可能導(dǎo)致在2秒內(nèi)溫度驟升到141.6℃,可以排除這一原因。
4、氮?dú)膺M(jìn)入導(dǎo)致壓力過(guò)高爆炸的風(fēng)險(xiǎn)分析
破真空時(shí),需要通入氮?dú)?,如壓力操作不?dāng)可以導(dǎo)至釜壓過(guò)高,產(chǎn)生物理性破壞。
從開(kāi)始通入氮?dú)獾绞鹿拾l(fā)生間隔時(shí)間不超過(guò)30分鐘,氮?dú)馔ㄟ^(guò)流量計(jì)控制,最大流量16000L/h,按照最大流量,30分鐘通入氮?dú)饬考s為8000L,反應(yīng)釜容積為3000L,照此分析釜內(nèi)壓力不超過(guò)0.27MPa,而反應(yīng)釜設(shè)計(jì)壓力0.4MPa,使用壓力0.37MPa,因此發(fā)生氮?dú)獬瑝罕赡苄圆淮?;現(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜大法蘭沖開(kāi),而氮?dú)饪偣軠p壓閥控制供氣壓力最大0.4MPa,即使流量計(jì)故障釜內(nèi)壓力達(dá)到0.4MPa,推斷導(dǎo)致反應(yīng)釜大法蘭沖開(kāi)的可能性也不大,可以排除這一原因。
5、水進(jìn)入危險(xiǎn)性和可能性分析
水進(jìn)入3#低溫氯化釜,有4種可能,一是氮?dú)鈳?,二是吸收堿液倒入,三是破真時(shí)空氣中的水進(jìn)入,四是夾套內(nèi)鹽水漏入釜內(nèi)。如水進(jìn)入釜內(nèi)物料可以與氯化成鹽試劑反應(yīng),劇烈放熱,如反應(yīng)放出的熱量不能及時(shí)移出,可以引起壓力驟升,發(fā)生爆炸。
氮?dú)庠谑鹿手耙堰B續(xù)投料五批,反應(yīng)釜及高位槽都使用氮?dú)獗Wo(hù),未發(fā)生異常情況,事后打開(kāi)氮機(jī)緩沖罐排污閥無(wú)水放出,3月26日及以前的操作記錄顯示氮?dú)夤鈮毫樽罡?.42MPa,純度為99.99%。因此氮?dú)鈳Т罅克赡苄圆淮螅词箠A帶少量水分與物料反應(yīng)放出的熱量不會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)如此大的破壞力,可以排除。
如破真空時(shí)操作不當(dāng),放空時(shí)釜內(nèi)未達(dá)到正壓就關(guān)掉真空泵,加之管線上單向閥內(nèi)漏,存在吸收液倒吸至釜內(nèi)與物料劇烈反應(yīng)爆炸的可能。但真空系統(tǒng)先后通過(guò)兩個(gè)1000L的緩沖罐連接到釜上,現(xiàn)場(chǎng)檢查緩沖罐完好,罐上所有閥門(mén)都處于關(guān)閉狀態(tài),緩沖罐內(nèi)無(wú)積水,因此倒吸可能性不大,可以排除。
如反應(yīng)釜內(nèi)壁表層搪瓷破損,導(dǎo)致物料腐蝕碳鋼釜體,腐蝕穿透釜壁導(dǎo)致夾套內(nèi)鹽水漏入釜內(nèi)與物料發(fā)生劇烈反應(yīng)爆炸;但從現(xiàn)場(chǎng)情況看,未發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜內(nèi)搪瓷破損泄漏,因此排除夾套鹽水漏入釜內(nèi)導(dǎo)致反應(yīng)爆炸。
6、甲醇進(jìn)入釜內(nèi)可能性和危險(xiǎn)性分析
從現(xiàn)場(chǎng)查看甲醇高位槽底閥關(guān)閉,甲醇管道與DMF管道相鄰并行,最后合并通過(guò)同一個(gè)閥門(mén)進(jìn)釜,該閥門(mén)處于半開(kāi)狀態(tài),合并前甲醇管道還有一道閥門(mén)是處于關(guān)閉狀態(tài),DMF高位槽底閥處于打開(kāi)狀態(tài),合并前DMF管道的另一道閥門(mén)也處于關(guān)閉狀態(tài),現(xiàn)場(chǎng)查看甲醇高位槽內(nèi)無(wú)甲醇。
甲醇高位槽內(nèi)甲醇是在投料之前洗釜用的,根據(jù)跟班交接記錄,3月17日投料前曾清洗三個(gè)低溫氯化釜,根據(jù)崗操規(guī)定,每釜需加入200L甲醇洗釜,三釜共用600L甲醇,而甲醇高位槽容量約為1200L,在液位計(jì)0刻度下還有約290L的體積,正常情況下應(yīng)該還有甲醇剩余,因?yàn)樾枰?jì)量,至少不會(huì)將在0刻度以下的甲醇放掉的,高位槽內(nèi)應(yīng)有甲醇剩余。檢查現(xiàn)場(chǎng),甲醇高位槽內(nèi)無(wú)甲醇,拆除與之相聯(lián)的相關(guān)管線,只有少量殘液滴落,與甲醇高位槽相關(guān)管線沒(méi)有破損。這些甲醇有可能進(jìn)入釜內(nèi)。
如甲醇進(jìn)入釜內(nèi),將與釜內(nèi)物料發(fā)生劇烈反應(yīng),導(dǎo)致爆炸燃燒。
僅零刻度以下物料體積就有290L。假設(shè)290L甲醇入釜與物料完全反應(yīng),不考慮放熱,290L甲醇反應(yīng)能放出氣體約(290*0.79*22.4/32)*2=320.74m3,而反應(yīng)釜的容積為3m3,加上反應(yīng)本身能產(chǎn)生大量的熱量,完全有可能導(dǎo)致反應(yīng)釜爆炸,考慮有未反應(yīng)的甲醇在爆炸發(fā)生后快速擴(kuò)散到車(chē)間空間,而發(fā)生空間爆炸并燃燒,這點(diǎn)與現(xiàn)場(chǎng)情況相符。
爆炸時(shí),反應(yīng)釜上2塊防爆膜已爆破,沖出的物料有可能進(jìn)入到應(yīng)急罐中。檢查應(yīng)急罐,發(fā)現(xiàn)有殘液。如甲醇進(jìn)入和釜內(nèi)物料發(fā)生反應(yīng),這些殘液中一定有反應(yīng)的特征物CH3CL或未能反應(yīng)的甲醇?;诖?,對(duì)殘液進(jìn)行分析檢測(cè),發(fā)現(xiàn)有甲醇,含量為28.6mg/L。正常情況下,氯化成鹽試劑中不應(yīng)含有甲醇。因此,可以認(rèn)定甲醇高位槽內(nèi)剩余的甲醇,進(jìn)入到釜內(nèi)。
3月30日下午進(jìn)行了一次模擬試驗(yàn),采用實(shí)驗(yàn)室合成的500g氯化成鹽試劑和50ml甲醇,總體反應(yīng)量為實(shí)際生產(chǎn)的二千分之一,甲醇加入后,瞬間產(chǎn)生大量酸霧,并釋放出大量氣體,玻璃瓶中物料溫度急劇上升至沸騰。
通過(guò)以上綜合分析,專家組認(rèn)為,導(dǎo)致此次爆炸事故的直接原因是甲醇進(jìn)入釜內(nèi)與物料劇烈反應(yīng)導(dǎo)致爆炸。
(一)事故反思
1、反應(yīng)工藝及工藝流程設(shè)計(jì)存在缺陷。甲醇與反應(yīng)物存在劇烈反應(yīng),選擇甲醇作為反應(yīng)釜清洗試劑存在較大風(fēng)險(xiǎn),一旦誤操作將甲醇加入到氯化成鹽試劑中將引起劇烈的化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致超壓爆炸。DMF管線、甲醇管線毗鄰并聯(lián)設(shè)計(jì)存在安全隱患,操作時(shí)工人易誤操作。
2、該生產(chǎn)工藝屬于國(guó)家安監(jiān)總局頒布的首批重點(diǎn)監(jiān)管的15種危險(xiǎn)化工工藝的氯化工藝,裝置自動(dòng)化水平低,生產(chǎn)裝置本質(zhì)化安全水平低。
(二)建議措施
1、對(duì)工藝過(guò)程及生產(chǎn)裝置進(jìn)行全面的安全性評(píng)估,建議對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)行“危險(xiǎn)與可操作性分析”(HAZOP),對(duì)工藝過(guò)程關(guān)鍵因素及環(huán)節(jié)進(jìn)行危險(xiǎn)性分析和識(shí)別,對(duì)工藝本身及工藝流程進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。建議選擇新的清洗劑替代甲醇,對(duì)工藝流程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),降低人為誤操作引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。
2、提高裝置的自動(dòng)化控制水平,關(guān)鍵環(huán)節(jié)及操作過(guò)程設(shè)置聯(lián)鎖控制,減少人為誤操作引發(fā)事故。
3、加強(qiáng)企業(yè)的安全管理,完善安全操作規(guī)程。加強(qiáng)對(duì)管理人員及操作人員安全教育和培訓(xùn),認(rèn)清生產(chǎn)過(guò)程的主要危險(xiǎn)因素和環(huán)節(jié),提高直接作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力及自我安全保護(hù)意識(shí)。
4、加強(qiáng)變更管理,當(dāng)生產(chǎn)工藝或工藝流程變更時(shí),需要對(duì)生產(chǎn)裝置及操作過(guò)程進(jìn)行全面的安全性評(píng)估。