上海華誼丙烯酸有限公司“6·23”反應(yīng)器爆燃事故
事故經(jīng)過:
6月21日8時45分始,丙二車間按開車方案,逐步完成了系統(tǒng)氣密測試、原輔物料準(zhǔn)備等開車前準(zhǔn)備工作;22時,開始注入熱空氣升溫。
6月22日16時,熱媒鹽開始升溫;18時,完成各項(xiàng)熱緊工作。6月23日9時5分,完成《U3100單元開車確認(rèn)表》全部18項(xiàng)開車條件確認(rèn);9時8分,投料開車。按照《U3100一反催化劑升負(fù)荷方案》逐步提升負(fù)荷;10時30分,負(fù)荷升至30%。
10時35分,操作工發(fā)現(xiàn)R3102反應(yīng)器TI31058測溫點(diǎn)溫度異常上升,操作工按照操作要求進(jìn)行調(diào)整操作,將R3102反應(yīng)器溫度下調(diào)。10時45分,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)R3102反應(yīng)器上部冒黃煙。
10時47分,操作工采取主動手動聯(lián)鎖,將U3100單元緊急停車,切斷進(jìn)料,保安氮?dú)膺M(jìn)入反應(yīng)器置換。R3102反應(yīng)器熔鹽溫度得以控制,但10時52分開始快速上升,10時56分,監(jiān)控到熔鹽溫度升至440℃,超過儀表量程。
11時左右,R3102反應(yīng)器發(fā)生第一次閃爆,隨后的10分鐘內(nèi)又發(fā)生了2次閃爆。爆燃產(chǎn)生的明火引燃了R3102反應(yīng)器下方的2個裝有阻聚劑的儲罐,引發(fā)大火。
直接原因:
泄漏的熱熔鹽浸潤列管和管內(nèi)的催化劑,與進(jìn)入反應(yīng)器的物料產(chǎn)生劇烈的氧化還原反應(yīng),并引發(fā)熔鹽自分解,引發(fā)爆燃。
間接(管理)原因:
1.反應(yīng)器工藝設(shè)計(jì)的條件要求較低。 受國內(nèi)第一次設(shè)計(jì)制造丙烯酸反應(yīng)器的技術(shù)認(rèn)識局限,設(shè)計(jì)時的工藝條件要求設(shè)定較低,反應(yīng)管設(shè)計(jì)與制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求較低,制造質(zhì)量要求不高,造成反應(yīng)器的本質(zhì)安全度不高。 2.未能準(zhǔn)確辨識反應(yīng)器存在的事故隱患和風(fēng)險。 由于對反應(yīng)器的設(shè)備老化、使用壽命等關(guān)鍵要素方面缺乏技術(shù)數(shù)據(jù)積累,丙烯酸公司對反應(yīng)器列管破裂、熔鹽發(fā)生泄漏后與有機(jī)物發(fā)生劇烈的氧化還原反應(yīng)的化工工藝認(rèn)識不足,對可能會產(chǎn)生的嚴(yán)重后果缺少科學(xué)的預(yù)判,未能在事前辨識到反應(yīng)器存在事故隱患和風(fēng)險。 3.安全檢查和設(shè)備維護(hù)等存在管理漏洞。 丙烯酸公司對反應(yīng)器等風(fēng)險高的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防檢測和評估不夠,對長期運(yùn)行的設(shè)備檢查和維護(hù)等不到位,缺少有效的監(jiān)測和檢查措施,存在管理漏洞。
應(yīng)急救援:
消防部門接報(bào)后先后出動50余輛消防車前往現(xiàn)場撲救,火勢于12時45分得到有效控制,13時50分被全部撲滅。 滅火產(chǎn)生的廢水全部收集處理,未對周邊水域造成污染;燃燒造成廠邊區(qū)域產(chǎn)生微量的VOC。
防范措施:
“6·23”爆燃事故的發(fā)生,暴露出丙烯酸公司對反應(yīng)器工藝安全的分析認(rèn)識不全面、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防檢測和評估不夠、設(shè)備檢查和維護(hù)不到位等安全管理問題,為吸取教訓(xùn),切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作,提出以下事故防范和整改措施: (一)進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任 丙烯酸公司要進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任,要按照“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)原則和“一崗雙責(zé)”的要求,層層落實(shí)各級安全生產(chǎn)責(zé)任制。要按照全面開展安全生產(chǎn)大檢查的要求,全面深入、細(xì)致徹底的對本單位安全生產(chǎn)工作進(jìn)行大檢查,認(rèn)真開展安全風(fēng)險辨識和隱患排查治理工作。 (二)強(qiáng)化工藝安全的管理及變更管理 丙烯酸公司要進(jìn)一步加強(qiáng)公司生產(chǎn)工藝的安全分析、評估,運(yùn)用科學(xué)方法對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝開展系統(tǒng)的、全面的安全分析、測試和檢驗(yàn),對關(guān)鍵的工藝設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的測試和檢驗(yàn),及早識別工藝設(shè)備存在的缺陷,及時進(jìn)行修復(fù)或替換。針對本次事故中發(fā)現(xiàn)的反應(yīng)器工藝缺陷,研究制定可行方案,對現(xiàn)有的工藝、操作規(guī)程規(guī)范和安全連鎖裝置等進(jìn)行針對性的改進(jìn)、變更。變更設(shè)備、工藝后,要重新組織風(fēng)險辨識,排查安全隱患,確保本質(zhì)安全。 (三)加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)檢修管理 丙烯酸公司要進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和檢修管理工作,建立并實(shí)施預(yù)防性檢維修程序,對長周期運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備加強(qiáng)管理,完善設(shè)備檔案和檢修規(guī)范,制定合理的檢修周期,確保關(guān)鍵設(shè)備的安全可靠。進(jìn)一步加強(qiáng)自制催化劑的科學(xué)使用管理,對催化劑加大定期檢查頻次,及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的安全事故隱患。 (四)加強(qiáng)停開車的安全管理 丙烯酸公司要進(jìn)一步抓好裝置開停車等安全生產(chǎn)關(guān)鍵工作。制訂完善的開停車方案和開停車應(yīng)急處置預(yù)案,生產(chǎn)裝置檢修后首次開車生產(chǎn),主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)親自到場指揮,組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行開車條件確認(rèn),嚴(yán)格落實(shí)開停車各項(xiàng)安全管理措施,及時處理開停車過程中的各種異常情況,確保生產(chǎn)安全。