金陵石化公司南京煉油廠油品分廠半成品車間的球罐區(qū)液化氣泄漏三小時(shí) 工廠險(xiǎn)遭大禍
1985年11月9日凌晨,金陵石化公司南京煉油廠油品分廠半成品車間的球罐區(qū),一條倒油線上的對焊法蘭頸部橫向斷裂,大量液化氣從這里泄出。泄漏從3時(shí)48分左右開始,6時(shí)40分才將閥門關(guān)閉。在長達(dá)2小時(shí)52分的時(shí)間內(nèi),跑損液化氣54.56噸。如果不是附近裝置處于停汽檢修期間,夜間現(xiàn)場又無明火,很可能發(fā)生毀滅性爆炸事故。
事故原因
(1)法蘭選材不當(dāng),焊接工藝不嚴(yán)。管線是20#鋼的,而法蘭是Cr5Mo的。法蘭頸部原有一道0.5mm深的機(jī)械劃痕,同時(shí)法蘭本體硬度高達(dá)布氏340度,超標(biāo)l倍。在長期工作壓力下,由機(jī)械劃痕的薄弱處發(fā)展成穿透性裂紋。由于液化氣泄漏,氣化的降溫作用,法蘭脆性增加,裂紋擴(kuò)展,最后形成長395mm、寬2mm的裂紋。
(2)管理松懈、紀(jì)律松弛。當(dāng)班操作工長期脫崗不巡檢;司泵工擅自回家;球罐區(qū)無人管理;廠總值班負(fù)責(zé)人未到廠值班;調(diào)度室三次接到二套常減壓工人的電話報(bào)告瓦斯氣味大,沒有引起重視,給球罐區(qū)打電話沒人接,就沒再做進(jìn)一步處理,直到凌晨5時(shí)許,被值班警衛(wèi)發(fā)現(xiàn),才意識(shí)到出了事故,急忙采取措施。此時(shí),液化氣已蔓延至方圓18000m2,云霧狀氣層厚達(dá)3m。操作員冒著生命危險(xiǎn)沖進(jìn)彌漫的液化氣層中關(guān)掉閥門,才控制了液化氣的繼續(xù)泄漏。