液氯冷卻器是一個(gè)由碳鋼材質(zhì)建造的立式管殼式換熱器,直徑大約1.83米,高2.44米。液氯走冷卻器的管程,冷卻劑走殼程。冷卻劑是循環(huán)流動(dòng)的,循環(huán)回路中包括冷卻劑儲(chǔ)罐、冷卻劑循環(huán)泵和其它相關(guān)的設(shè)備。我在文本中附上了上述工藝流程簡(jiǎn)圖.
2003年7月20日凌晨3:10分,在控制室內(nèi)的操作工聞到了氯氣的氣味,一名操作工馬上到工藝區(qū)實(shí)地查看。他發(fā)現(xiàn)在液氯冷卻器的冷卻劑循環(huán)泵附近有氯氣泄漏,但是在他采取行動(dòng)前,控制室內(nèi)、外的氯氣濃度已經(jīng)很高了,操作人員呼吸困難,來(lái)不及采取應(yīng)急措施完成緊急停車(chē),就被迫撤離了現(xiàn)場(chǎng),當(dāng)時(shí)工藝系統(tǒng)還在運(yùn)行中。發(fā)現(xiàn)泄漏15分鐘內(nèi),工廠人員都撤離到大門(mén)口,幾分鐘后,工廠將事故的應(yīng)急等級(jí)提高至最高級(jí)別,要求周?chē)用袷枭⒑驼?qǐng)求外部支援。工廠應(yīng)急反應(yīng)小組啟動(dòng)了應(yīng)急水噴淋系統(tǒng)來(lái)壓制泄漏到大氣中的氯氣,并嘗試阻斷泄漏源,但遇到了困難,因?yàn)槁葰膺M(jìn)入了控制室,腐蝕了工藝控制系統(tǒng),應(yīng)急人員不得不手動(dòng)執(zhí)行緊急停車(chē)。工藝系統(tǒng)停車(chē)后,應(yīng)急人員發(fā)現(xiàn)泄漏還在繼續(xù),必須隔離液氯槽車(chē)才能阻止泄漏。在發(fā)生泄漏3.5小時(shí)以后,應(yīng)急人員手動(dòng)關(guān)閉了液氯槽車(chē)出口管道上的緊急切斷閥,才終止了泄漏。估計(jì)有約6500千克液氯進(jìn)入了冷卻劑系統(tǒng),一部分溶解在冷卻劑中,一部分被應(yīng)急噴淋水吸收,剩余的部分通過(guò)冷卻劑循環(huán)泵泄漏進(jìn)入了大氣。我們一起來(lái)看一下,到底是哪些原因?qū)е铝诉@起氯氣泄漏事故。造成這起事故的直接原因,是液氯冷卻器的列管穿孔,也就是出現(xiàn)了機(jī)械完整性失效。在這起事故中,液氯冷卻器列管穿孔,發(fā)生了內(nèi)漏,液氯從鐵路槽車(chē)持續(xù)進(jìn)入液氯冷卻器,再?gòu)睦鋮s器穿孔的列管漏入冷卻劑循環(huán)系統(tǒng),液氯腐蝕了冷卻劑循環(huán)泵,并從損壞處泄漏進(jìn)入大氣。
在設(shè)計(jì)階段,H工廠沒(méi)有考慮液氯與冷卻劑循環(huán)泵相互接觸的情形,因此,冷卻劑循環(huán)泵采用了不耐液氯腐蝕的建造材質(zhì)。當(dāng)液氯進(jìn)入這臺(tái)泵的時(shí)候,很快就造成了該泵腐蝕。這起事故中,液氯泄漏持續(xù)的時(shí)間很長(zhǎng),經(jīng)過(guò)了大約3.5小時(shí)后,才關(guān)閉液氯槽車(chē)出口管道上的切斷閥,阻斷泄漏。為什么需要這么長(zhǎng)的時(shí)間才能阻斷泄漏呢?- 操作人員在泄漏發(fā)生后被迫撤離,在撤離前沒(méi)有找到泄漏源,因此沒(méi)有及時(shí)關(guān)閉槽車(chē)出口管道上的切斷閥,以阻止泄漏;
- 氯氣進(jìn)入了控制室,腐蝕了工藝控制系統(tǒng),工藝控制系統(tǒng)失效了;
- 提供液氯的鐵路槽車(chē)和反應(yīng)器的緊急停車(chē)系統(tǒng)是彼此分開(kāi)的,所以,應(yīng)急反應(yīng)人員未能及時(shí)關(guān)閉鐵路槽車(chē)出口的切斷閥。
事故發(fā)生后,調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)液氯冷卻器的列管上有三處穿孔,一處有大約12毫米長(zhǎng),另外兩處的孔徑大約是6毫米左右。工廠采用目視檢查和漏磁探傷方法來(lái)定期檢測(cè)冷卻器列管的壁厚,調(diào)查人員認(rèn)為,漏磁探傷方法對(duì)于冷卻器的列管測(cè)厚和探傷,并不是很可靠的方法。
在上面這些直接原因的背后,還有一些管理上的深層次根源:(1)H工廠完成的過(guò)程危害分析質(zhì)量不高。H工廠采用HAZOP分析方法,對(duì)液氯供應(yīng)系統(tǒng)開(kāi)展了過(guò)程危害分析。在對(duì)工藝系統(tǒng)開(kāi)展工藝危害分析時(shí),要識(shí)別工藝過(guò)程中的具體危害和因此可能造成的后果,以及識(shí)別有效的安全措施。它要辨識(shí)出工藝生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)活動(dòng)中可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸和有毒物泄漏的主要事故情景。但H工廠在對(duì)這套液氯供應(yīng)系統(tǒng)開(kāi)展危害分析時(shí),只是籠統(tǒng)地提到液氯可能發(fā)生泄漏,沒(méi)有就液氯冷卻器這樣的具體設(shè)備開(kāi)展分析和討論,而且,分析范圍也沒(méi)有包括冷卻劑循環(huán)系統(tǒng)這樣的公用工程部分。最初的HAZOP分析沒(méi)有識(shí)別出液氯冷卻器列管內(nèi)漏的情景,后來(lái),在2000年的過(guò)程危害分析復(fù)審中,考慮了反應(yīng)器氯氣進(jìn)料系統(tǒng)泄漏的可能性,但還是沒(méi)有仔細(xì)研究液氯冷卻器列管穿孔的情景。當(dāng)時(shí),分析人員認(rèn)為液氯漏入冷卻劑循環(huán)系統(tǒng)的后果很輕微,對(duì)廠界外的區(qū)域沒(méi)有影響。在過(guò)程危害分析的復(fù)審中,也沒(méi)有對(duì)公用工程(包括冷卻劑循環(huán)系統(tǒng))開(kāi)展分析。而且,在過(guò)程危害分析中,H工廠分析小組主要依賴行政措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn),例如,操作規(guī)程、應(yīng)急反應(yīng)程序、測(cè)試和檢驗(yàn)等等。這些行政管理措施的可靠性不夠高,對(duì)于可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事故情景,不足以將風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的水平,相反,應(yīng)該優(yōu)先采用工程措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。(2)工藝變更增大了運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。最初,這套工藝系統(tǒng)的液氯來(lái)自一個(gè)容量為1噸的液氯鋼瓶,液氯鋼瓶出口管道上有緊急切斷裝置,可以遠(yuǎn)程或手動(dòng)關(guān)閉切斷閥,它屬于整個(gè)反應(yīng)系統(tǒng)的一部分。后來(lái),工廠將液氯鋼瓶換成了鐵路槽車(chē),明顯增大了液氯的量,貯存量是最初設(shè)計(jì)的90倍之多,而且鐵路槽車(chē)是從工廠其它地方遷移過(guò)來(lái)的,它的緊急停車(chē)系統(tǒng)和反應(yīng)器的緊急停車(chē)系統(tǒng)是分開(kāi)的,反應(yīng)器的緊急停車(chē)系統(tǒng)不能關(guān)閉鐵路槽車(chē)出口管道上的緊急切斷閥。在變更期間,工廠采用What-if分析方法進(jìn)行了過(guò)程危害分析,分析人員沒(méi)有要求整合槽車(chē)和反應(yīng)器的緊急停車(chē)系統(tǒng)。因此,在這起事故發(fā)生時(shí),應(yīng)急反應(yīng)人員未能及時(shí)關(guān)閉鐵路槽車(chē)的出口閥,以阻斷液氯的持續(xù)泄漏。(3)控制室的正壓系統(tǒng)存在設(shè)計(jì)和維護(hù)上的缺陷。在發(fā)生這次事故5年前,工廠人員抱怨控制室內(nèi)能聞到氯氣的味道,于是,H工廠將控制室改造成一個(gè)正壓房間,并且在這個(gè)房間內(nèi)放置有逃生呼吸器,在發(fā)生液氯泄漏時(shí),正壓房間可以為操作人員提供短時(shí)間的保護(hù),讓他們?cè)诔冯x前可以安全地完成應(yīng)急操作。但是,在事故發(fā)生這一天,氯氣很早就進(jìn)入了控制室。調(diào)查發(fā)現(xiàn),控制室空調(diào)系統(tǒng)的進(jìn)風(fēng)管位于屋頂上,這些風(fēng)管上有些孔洞,有些風(fēng)管是用膠帶連接的,時(shí)間一長(zhǎng),這些膠帶就變干、變脆了,風(fēng)管連接處產(chǎn)生了縫隙,氯氣就從這里進(jìn)入了控制室。
造成這種結(jié)果的原因比較多,譬如,控制室的空調(diào)系統(tǒng)缺少定期的維護(hù),盡管在過(guò)程危害分析時(shí),將正壓控制室的空調(diào)系統(tǒng)列為了關(guān)鍵設(shè)備,但并沒(méi)有真正把它當(dāng)成關(guān)鍵設(shè)備來(lái)維護(hù);控制室有好幾扇門(mén),都不是雙層門(mén),無(wú)法有效與外界隔離;在控制室的空調(diào)采氣管道上,也沒(méi)有有毒氣體探測(cè)和報(bào)警裝置。
(1)H工廠的過(guò)程危害分析沒(méi)有考慮液氯冷卻器內(nèi)漏的情景。
對(duì)于腐蝕性的介質(zhì),盡管有機(jī)械完整性管理(包括定期的檢測(cè)和維護(hù)),還是需要考慮一旦機(jī)械完整性失效后可能造成什么樣的后果、我們有哪些方法來(lái)減緩后果。
在這起事故中,如果能在冷卻劑系統(tǒng)檢測(cè)液氯的泄漏,并且有適當(dāng)?shù)膽?yīng)急處置系統(tǒng),就可以減輕事故的影響。
在實(shí)際工作中,如果液氯這樣的物質(zhì)有可能漏入水系統(tǒng),一方面在選擇水系統(tǒng)的建造材質(zhì)時(shí),要盡可能考慮潛在的腐蝕因素,還可以通過(guò)監(jiān)測(cè)pH值等方式來(lái)盡早發(fā)現(xiàn)泄漏,以便及時(shí)采取控制措施。當(dāng)然,也可以設(shè)置應(yīng)急噴淋吸收等減緩后果的措施。
2、H工廠的控制室空調(diào)進(jìn)風(fēng)管道存在孔洞。
這些孔洞所在區(qū)域位于液氯泄漏點(diǎn)的下風(fēng)向處,當(dāng)液氯泄漏后,導(dǎo)致控制室內(nèi)氯氣濃度過(guò)高,失去臨時(shí)避難的功能。
在工廠平面布置時(shí),我們需要留意人員占據(jù)率較高的地方,如控制室、加工間等等,避免它們位于有毒物質(zhì)潛在的泄漏地點(diǎn)的下風(fēng)向;而且,這些建筑物的空調(diào)采風(fēng)口也要布置在適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn),遠(yuǎn)離有毒物質(zhì)潛在的泄漏地點(diǎn)。
3、H工廠在工藝變更后,鐵路槽車(chē)和反應(yīng)器的液氯緊急停車(chē)系統(tǒng)沒(méi)有整合,是分別獨(dú)立的。
這種做法明顯影響了應(yīng)急反應(yīng)的效率。因此,在我們的工廠,對(duì)于關(guān)系密切的工藝單元,應(yīng)該采用統(tǒng)一的緊急停車(chē)系統(tǒng);如果因?yàn)榭陀^因素的限制,不能整合在一起,那么就需要在應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃中考慮到這種現(xiàn)狀,并且為應(yīng)急反應(yīng)人員提供更多的培訓(xùn),幫助他們熟悉如何協(xié)同操作。
H工廠之前發(fā)生過(guò)控制室內(nèi)能聞到氯氣的情形,但工廠沒(méi)有調(diào)查造成這種情況的原因。在工廠里,如果在某處某種化學(xué)品的濃度意外超標(biāo),除了弄清楚它們的來(lái)源外,有必要通過(guò)調(diào)查,弄清楚為什么發(fā)生這種情況,這么做,有助于及早消除隱患或彌補(bǔ)管理上的缺陷。
如果你的工廠也用到液氯這一類(lèi)有毒和有腐蝕性的物質(zhì),不妨思考一下,它們相關(guān)的工藝單元中,有沒(méi)有換熱器,譬如冷卻器、加熱氣化器等等。如果有,發(fā)生內(nèi)漏會(huì)造成什么后果,你有沒(méi)有防止內(nèi)漏和減緩事故后果的相關(guān)措施。
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