某項目 1 爐爐膛壓力高 MFT 跳閘事件非停分析報告
事件關鍵字:負壓 火檢 結焦
按發(fā)生類型分類:鍋爐
按事件原因分類:物的不安全狀態(tài)
按事故程度分類:一類障礙
事故經(jīng)過 21:06:19 鍋爐爐膛負壓開始產(chǎn)生波動,21:06:23 爐膛壓力+362Pa,21:06:28 爐膛壓力-1922Pa,21:06:35 爐膛壓力+3534Pa,鍋 爐 MFT 動作,跳閘首出為爐膛壓力高。運行人員發(fā)現(xiàn)火焰變暗,21:06:32 投入 BC 層油槍。機組 跳閘后,運行人員檢查:#1 機高、中壓主汽門、調門關閉, 功率顯示為零,轉速開始下降,運行的磨煤機、給煤機、一次 風機跳閘,#13 電泵聯(lián)啟維持汽包水位正常,主機交流油泵聯(lián)啟,潤滑油壓正常。21:15 爐膛吹掃結束,鍋爐點火,17 日 0:15,#1 發(fā)電機并網(wǎng),機組恢復正常運行。 主要原因 為滿足環(huán)保要求,入爐煤摻配時,在盡量多 用高硫煤的同時,使用低硫低灰熔點煤種進行摻燒,低灰熔點 煤種比例達到 50%,降低了入爐煤標煤單價,但低灰熔點入爐 煤占比較大,容易造成鍋爐結焦。爐底水封漏風造成火焰中心上移,燃燒區(qū)局部缺氧,產(chǎn)生還原性氣氛,造成灰熔點降低,加劇燃燒器上部水冷壁和屏式 過熱器結焦。 進行鍋爐 L3 長吹時,后屏過熱器區(qū)域掉焦,熾熱的焦塊落入渣斗后,渣斗水急劇汽化,爐膛壓力升至+ 362Pa, 水蒸氣和爐底漏入的冷風上升至燃燒區(qū),造成爐膛局部燃燒惡化,爐膛壓力快速下至-1922Pa,爐內未燃燒的煤粉 積聚至一定濃度后引起爆燃,爐膛壓力快速升高至+3534Pa, 21:06:35,爐膛壓力高保護動作 MFT,是本次事件的直接原因。 次要原因 比例較高的低灰熔點煤進入爐膛,鍋爐爐底漏風問題未得 到有效解決,為爐膛結焦創(chuàng)造了客觀條件。發(fā)電部對再熱器減 溫水量明顯增加的現(xiàn)象未作深入分析,未高度重視爐底漏風對鍋爐燃燒、結焦的影響,對漏風缺陷的消除督促不力,爐膛壓力升至+362Pa 時,監(jiān)盤運行人員對爐膛負壓變化反應遲緩,未及時投入油槍助燃;技術支持部對爐底漏風的缺陷處理不徹底、不及時,是本次事件的間接原因。 應對措施 (1)全面排查鍋爐爐底水封,采取有效臨時措施,降低鍋爐漏風;在停爐期間,徹底解決漏風問題。 (2)根據(jù)結焦情況,優(yōu)化吹灰管理制度。 (3)優(yōu)化燃煤摻配方案,降低低灰熔點煤種摻燒比例。 (4)進行鍋爐動力場試驗,根據(jù)試驗結果進行調整,防止火焰貼壁。 (5)對現(xiàn)存煤種進行元素分析,確定各煤種的結焦性能,調整入廠煤結構。 (6)提高監(jiān)盤質量,發(fā)現(xiàn)爐膛負壓有異常變化時,立即投油穩(wěn)燃。 (7)制定降低火焰中心的運行調整措施。