武漢石化廠催化車間因設(shè)備故障緊急停工,在停工過程中,分餾塔中段兩圈塔壁過熱變形
1988年1月31日武漢石化廠催化車間因設(shè)備故障緊急停工,在停工過程中,分餾塔中段兩圈塔壁過熱變形。直接經(jīng)濟損失0.25萬元。
1月29日晚,車間值班人員檢查發(fā)現(xiàn)二再脫氣罐及立管有襯里脫落,器壁鋼板發(fā)紅現(xiàn)象。1月31日凌晨,再生滑閥溫控失靈,反應(yīng)溫度急劇下降,催化劑循環(huán)中止。經(jīng)試驗證實襯里堵塞再生滑閥通道,3時45分被迫切斷進料,廠部決定緊急停工搶修。并要求:(1)只搶修反再系統(tǒng),拆人孔及修補襯里。為防止管線凍凝分餾系統(tǒng)退油吹掃管線。吸收穩(wěn)定及后部系統(tǒng)不退油、不泄壓。(2)31日13時,裝上盲板202。(3)停工、搶修和開工全過程不超過一周。
催化再生滑閥堵塞以后,沉降器內(nèi)的催化劑只能出不能進,料位迅速下降。8時50分料位回零,沉降器內(nèi)熱量失去來源,溫度驟然下降,10時50分降到180℃以下。為了防止催化劑和泥,11時25分開始逐個關(guān)閉沉降器所有蒸汽閥。12時45分,分餾系統(tǒng)關(guān)閉蒸汽閥,分餾塔撤壓,同時打開沉降器頂部和大油氣管線放空閥,排除余壓后裝盲板202。31日14時40分,檢修工人在拆盲板202時,車間發(fā)現(xiàn)分餾塔18層氣相溫度超高,分餾塔中部有兩圈壁板變形。
事故原因
(1)二再脫氣罐襯里大現(xiàn)積脫落,堵塞了二再滑閥,中斷流化是裝置被迫停工的主要原因。
(2)廠部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)布置搶修安排過急,從停工到裝盲板202的時間僅10小時,且又沒有細致安排相應(yīng)措施。因此,分餾系統(tǒng)未能降到安全溫度,這是導(dǎo)致分餾塔塔壁變形的重要原因。
(3)部分主風(fēng)漏入分餾塔,造成分餾塔超溫;換301浮頭墊片泄漏,汽油漏入分餾塔,增加了分餾塔內(nèi)的存油。