燕山石化公司煉油廠一催化裝置再生器下護(hù)2001蒸汽排凝點(diǎn)突然排出的蠟油,落在高溫的待生單動(dòng)滑閥上,自燃著火
1985年12月7日13時(shí)40分,燕山石化公司煉油廠一催化裝置再生器下護(hù)2001蒸汽排凝點(diǎn)突然排出的蠟油,落在高溫的待生單動(dòng)滑閥上,自燃著火。將待生單動(dòng)滑閥信號(hào)風(fēng)導(dǎo)管燒斷,供風(fēng)中斷,滑閥自行關(guān)閉。工人用干粉滅火機(jī)將火撲滅。經(jīng)檢查沒有燒壞其他設(shè)備。在處理過(guò)程中,因缺乏經(jīng)驗(yàn),只顧開待生單動(dòng)滑閥而渣油回?zé)捛谐粡氐?,反?yīng)總進(jìn)料控制閥關(guān)不嚴(yán),以致發(fā)生U型管催化劑與油和泥結(jié)焦,導(dǎo)致再生器流化不起來(lái),裝置被迫停工。
事故原因
(1)油的來(lái)源 酮苯來(lái)的熱熱與之連接的蒸汽掃線閥不嚴(yán),蠟油串到蒸汽系統(tǒng),并有幾處排凝點(diǎn)發(fā)現(xiàn)排出蠟油。與此同時(shí),爐2001霧化蒸汽線為防凍,排凝閥一直開著。當(dāng)串油時(shí),蠟油流出,并落在450℃的待生滑閥上而引起著火。
(2)待生滑閥關(guān)閉 該閥為風(fēng)開閥,其供風(fēng)導(dǎo)管為尼龍導(dǎo)管。著火時(shí),供風(fēng)導(dǎo)管被燒斷,滑閥因中斷供風(fēng)而自行關(guān)閉,并超過(guò)行程極限,閥板卡住。在滅火后開工中,滑閥長(zhǎng)時(shí)間又打不開,離合器不好用,5個(gè)人一直開了一個(gè)半小時(shí),耽誤了迅速恢復(fù)開工的機(jī)會(huì)。
(3)U型管催化劑結(jié)焦,再生器及煙道著火 操作員發(fā)現(xiàn)滑閥閥位指示全關(guān),立即將反應(yīng)器總進(jìn)料自保控制投入和關(guān)閉渣油回?zé)捒刂崎y調(diào)節(jié)器。分餾崗位向罐區(qū)開始排放油漿,但由于渣油回?zé)捛谐粡氐?,總進(jìn)料控制閥關(guān)不嚴(yán),加之催化劑停止流化,反應(yīng)溫度降低,使進(jìn)入反應(yīng)器的油流到U型管內(nèi),造成催化劑結(jié)焦和泥,失去流化條件,致使裝置被迫停工。同時(shí),由于排放油漿進(jìn)罐閥門開度小,油漿排放不及,分餾塔油位過(guò)高,造成兩器壓力失調(diào),當(dāng)待生滑閥打開后,大量帶油的催化劑進(jìn)入再生器發(fā)生二次燃燒,以致煙道著火達(dá)2小時(shí)之久。經(jīng)切除主風(fēng),打開稀相噴水等措施將火熄滅。
教訓(xùn)
(1)關(guān)鍵部位的油系統(tǒng)掃線用蒸汽應(yīng)加雙道閥門。
(2)滑閥供風(fēng)導(dǎo)管改用紫銅管。
(3)加強(qiáng)基本功訓(xùn)練,提高工人對(duì)事故的預(yù)防及處理能力。