茂名石油工業(yè)公司煉油廠催化裝置處于檢修后開工過程中汽油串八瓦斯管線 爐溫超高燒壞設(shè)備
1984年1月13日.茂名石油工業(yè)公司煉油廠催化裝置處于檢修后開工過程中。當天7時30分,反應(yīng)崗位已達到裝催化劑條件,爐101保持恒溫,等待裝催化劑。8時30分,當班班長聯(lián)系罐區(qū)向一級吸收塔送汽油,建立液面后開始三塔循環(huán)。約9時,發(fā)現(xiàn)爐-101煙囪大冒黑煙。在進行停爐檢查處理時,發(fā)現(xiàn)爐10l爐膛溫度已高達1100℃,再生器分布板下溫度已達700℃(指標為≯550℃)。爐101操作工關(guān)小油火和二次風,但溫度仍繼續(xù)上升。此時,爐101爐膛溫度、再生器分布板下溫度都已超過1100℃,再生器床層溫度已達720℃。又將爐101油火熄滅.溫度仍不下降,并發(fā)現(xiàn)密相提升管靠塔壁處過熱發(fā)紅。此時,將爐101的瓦斯火熄滅,溫度才慢慢下降。經(jīng)停汽檢查,發(fā)現(xiàn)分布板下大型卸料管、密相提升管護套、分布板中心人孔等設(shè)備被燒壞;裝置被迫停工8天,直接經(jīng)濟損失7.47萬元。
事故原因
(1)穩(wěn)定崗位建立三塔循環(huán)過程中液面平衡不好,吸收塔氣態(tài)烴循環(huán)線與瓦斯總管的兩道切斷閥只關(guān)一道,而所關(guān)的這道閥又因腐蝕嚴重關(guān)不嚴,汽油串入瓦斯管線中,造成瓦斯帶油。
(2)技術(shù)素質(zhì)低。爐101操作工在爐超溫時判斷不準,沒有采取果斷措施,只關(guān)小油火,沒關(guān)瓦斯火;而爐超溫卻是因瓦斯帶油引起的。
(3)開工秩序混亂。崗位人員外出檢查時,儀表室無人監(jiān)盤,未能及時發(fā)現(xiàn)溫度變化。
教訓(xùn)
(1)加強對工人的技術(shù)培訓(xùn)和崗位練兵,提高工人的技術(shù)水平。
(2)裝置開工中,對流動介質(zhì)不同的連通閥門全部關(guān)閉,防止互串。
(3)儀表室要有專人監(jiān)盤,隨時掌握操作變化情況。
(4)裝置大修時,對使用時間長及不好用的閥門、管線及時修理或更換。